循环水量变化的影响:当凝汽器的循环水量发生减少或中断时,会导致蒸汽凝结效率明显降低,进而造成凝汽器真空度的下降。具体来说,以下情况可能导致循环水量变化:循环水泵跳闸、循进阀门误关、循环水泵出口蝶阀阀芯脱落或循进滤网堵塞,都会导致水量中断,进水压力下降,出水真空降至零,同时循泵电流可能为零或升高。这种情况下,必须进行不破坏真空的停机操作;如果阀门未完全关死,应立即减负荷以恢复。循出阀门误关、凝汽器水侧板管堵塞或收球大网板不在运行位置,都会使循环水压上升,进而导致温升增大。对于大型火力发电厂而言,优化凝汽器性能是提升整体能效的重要环节。北京核电厂机组凝汽器结构
过冷度产生的原因:A、冷却水管外表面蒸汽分压力低于管束间蒸汽平均分压力,导致凝结温度低于管束间混合汽流温度。B、凝结器内存在汽阻,使下部蒸汽压力低于上部,下部凝结水温度也随之降低。C、蒸汽在凝结器冷却水管间流动时,受管内循环水冷却,液滴温度高于管壁,造成凝结水降温低于其饱和温度。D、凝结器汽侧积聚空气,增大空气分压力,相对降低蒸汽分压力,使凝结水温度低于排汽温度。E、凝结器构造缺陷,如冷却水管束排列不合理,导致凝结水在冷却水管外形成水膜,水膜内外层平均温度低于外表面的饱和温度。天津清冲洗凝汽器供应凝汽器的设计需要考虑流体动力学,以确保良好的流动和热交换性能。
真空缓慢下降的处理:循环水量不足:在相同负荷条件下,凝汽器循环水进出口温差增大,这可能是由于凝汽器内部堵塞了杂物。对于配备胶球清洗装置的机组,应尝试进行反冲洗操作。若凝汽器出口管设有虹吸,需检查虹吸是否遭到破坏,其特征包括凝汽器出口侧真空归零以及凝汽器入口压力上升。遇到这种情况,可以利用循环水系统的辅助抽气器来恢复出口处的真空,并视需要增加进入凝汽器的循环水量。此外,循环水出口管积聚空气或铜管严重结垢也会导致出入口温差增加,此时应通过开启出口管放气阀、投入胶球清洗装置或必要时用高压水进行冲洗来解决问题。
真空急速下降的处理措施:1)循环水中断:应密切关注循环泵的工作状态。若循环泵电机电流和水泵出口压力降为零,可判断为循环泵跳闸,此时应迅速启动备用循环泵。若发现泵倒转,应立即停止操作,以免电机过载或断轴。若无备用泵,需迅速将负荷降至零,打闸停机。同时,应检查循环水泵吸入口水位及网滤情况,及时采取措施提高水位或清理杂物。2)射水抽气器工作失常:若发现射水泵出口压力和电机电流同时为零,表示射水泵已跳闸。如射水泵压力和电流下降,则可能是泵本身故障或水池水位过低所致。遇到这些情况,应立即启动备用射水磁和射水抽气器,并确保水池水位补充至正常范围。新型材料应用于凝气设备中,有助于提高耐腐蚀性及抗磨损能力。
真空急剧下降的处理措施:1)凝汽器满水:凝汽器在短时间内迅速满水,通常是因为凝汽器铜管严重泄漏,导致大量循环水进入汽侧,或者凝结水泵发生故障。应对措施包括立即开大水位调节阀并启动备用凝结水泵。必要时,可将凝结水排入地沟,直至水位恢复正常。此外,铜管泄漏还会表现为凝结水硬度增加,此时应停运泄漏的凝汽器,严重时需停机处理。若凝结水泵出现故障,可通过观察出口压力和电流来判断。2)轴封供汽中断:当轴封供汽压力降至零或出现微负压时,意味着轴封供汽已中断。可能的原因包括轴封压力调整器失灵、调节阀阀芯脱落或汽封系统进水。此时,应开启轴封调节器的旁路阀门,并检查除氧器是否满水(若轴封供汽来自除氧器)。若满水,需迅速降低其水位并切换轴封的备用汽源。凝汽器还可以用于工业过程中的余热回收,提高能源利用率。深圳汽机凝汽器装置
一些先进的凝汽器配备了自动清洗装置,减少人工维护工作量。北京核电厂机组凝汽器结构
凝汽器,作为火力发电厂中的主要换热设备,其运行过程如下:冷却水从凝汽器前水室的下半部分流入,经过一系列的冷却水管(即换热管),再进入后水室并向上折转。随后,冷却水又经过上半部分的冷却水管流回前水室,并较终排出。与此同时,低温蒸汽通过进汽口进入凝汽器,沿着冷却水管之间的缝隙向下的流动。在向管壁释放热量后,这些蒸汽逐渐凝结成水。凝汽器的结构:凝汽器是一种全焊结构,由喉部、壳体(包含热井和水室)以及底部的滑动和固定支座等部分组成。它采用单壳体设计,具备双流程和表面式凝汽器的特点。北京核电厂机组凝汽器结构