壳体下部设计为热井,与壳体采用一体化的结构,使得凝结水能够顺畅地通过热井底部的出口排出。在凝结水管出口位置,特别设置了消涡装置,旨在减少水流中的涡流现象,确保凝结水能够稳定、高效地流出。前后水室均采用钢板卷制而成的弧形结构,这种设计不仅结构简单、流动性能优异,而且阻力小、振动小,非常利于水流顺利进入冷却管。前水室精心划分为四个单独腔室,其中中间两个为进水室,两侧则为出水室,而后水室则设计为两个单独腔室。在连接方面,前水室与管板采用法兰连接,便于拆卸与更换,而后水室则选择焊接连接,确保连接的稳固性。此外,为了便于对凝汽器进行检修与维护,我们在喉部、壳体下部以及水室上都设置了人孔,同时,水室上还配备了疏水孔和放气孔等设施。此外,本凝汽器还配备了一套水位计,可实时监测凝汽器热井的水位情况。凝汽器的设计应考虑应急冷却系统的配置。河南大型凝汽器结构图
热井:热井位于凝汽器下部,主要用于收集由大量乏汽连续冷凝而生成的主凝结水。它还为凝结水泵提供必要的静压头,确保凝结水的顺畅输送。在凝汽器的工作过程中,循环水的进水温度为30℃,经过查阅相关表格,我们得知此时的冷却水进水温度修正系数βt为1.063。同时,根据管程所采用的材质(钛)及其壁厚,我们进一步查得冷凝管材料的壁厚修正系数βm为0.952。这些修正系数对于准确评估凝汽器的性能至关重要。因此,在工艺设计阶段进行合理的选型显得尤为关键。上海混合式凝汽器生产厂家凝汽器是热力系统中重要的设备,用于将蒸汽冷却成水,回收热能,提高系统效率。
真空缓慢下降的处理:1)凝汽器水位升高:凝汽器水位异常升高可能由多种原因造成,如凝结水泵入口汽化或凝汽器铜管破裂导致循环水漏入。可以通过观察凝结水泵电流变化来判断入口汽化情况。若确定为此原因,需检查水泵入口侧兰盘根是否严密,防止空气漏入。同时,通过检验凝结水硬度可以判断凝汽器铜管是否破裂。2)射水抽气器工作水温升高:抽气室压力会随着工作水温的升高而上升,从而降低抽气器的效率。一旦发现水温异常升高,应立即开启工业水补水以降低工作水温度。3)真空系统漏入空气:真空系统是否漏入空气可以通过严密性试验进行检测。此外,空气漏入真空系统还会导致凝结水过冷度增加和凝汽器端差增大。
凝汽器运行状况的三个关键指标:(1)是否能够达到设计真空状态。(2)是否能够确保凝结水的品质符合标准。(3)凝结水的过冷度是否能够维持稳定。凝汽器循环水出水压力变化的可能因素:(1)循环水量发生变化或出现中断。(2)出水管漏入空气。(3)虹吸井水位发生变动。(4)循环水进出水门开度发生变化。(5)循环水出水管空气门误开。(6)循环水管内空气大量涌入凝汽器,导致虹吸破坏。(7)热负荷大,出水温度过高,进而降低虹吸作用。(8)凝汽器铜管严重堵塞。凝汽器的改造和升级可以提高发电厂的整体效率和安全性。
混合式凝汽器。在这种凝汽器中,从汽轮机排出的乏汽直接与冷却水混合,从而实现凝结。冷却水由安装在凝汽器上部周围的喷嘴喷出,而排汽则通过上部进汽口进入。在混合过程中,乏汽得到凝结,同时产生的凝结水与冷却水一起被水泵抽走。此外,不凝结的空气则通过抽气器或真空泵被不断抽出。这种凝汽器结构简单、冷却效果好且制造成本相对较低。其结构图如下所示:真空形成原因:在凝汽器的启动阶段,主、辅抽汽器协同工作,将汽轮机和凝汽器内的空气大量抽出,从而建立起真空。进入正常运行后,蒸汽在凝汽器内急剧凝结成水,其比容的明显缩小,是维持凝汽器真空的关键。例如,当蒸汽的一定压力为4kpa时,其体积是水的体积的三万倍。一旦排汽凝结为水,体积的大幅缩减便在凝汽器内形成了高度真空。凝气技术的发展离不开科研机构、高校与企业之间密切合作,共同推进创新进程。湖北蒸发式凝汽器结构图
凝气技术在未来将向更高效、更环保方向发展,以适应市场需求变化。河南大型凝汽器结构图
真空急剧下降的处理措施:1)凝汽器满水:凝汽器在短时间内迅速满水,通常是因为凝汽器铜管严重泄漏,导致大量循环水进入汽侧,或者凝结水泵发生故障。应对措施包括立即开大水位调节阀并启动备用凝结水泵。必要时,可将凝结水排入地沟,直至水位恢复正常。此外,铜管泄漏还会表现为凝结水硬度增加,此时应停运泄漏的凝汽器,严重时需停机处理。若凝结水泵出现故障,可通过观察出口压力和电流来判断。2)轴封供汽中断:当轴封供汽压力降至零或出现微负压时,意味着轴封供汽已中断。可能的原因包括轴封压力调整器失灵、调节阀阀芯脱落或汽封系统进水。此时,应开启轴封调节器的旁路阀门,并检查除氧器是否满水(若轴封供汽来自除氧器)。若满水,需迅速降低其水位并切换轴封的备用汽源。河南大型凝汽器结构图