凝汽器,作为火力发电厂中的主要换热设备,其运行过程如下:冷却水从凝汽器前水室的下半部分流入,经过一系列的冷却水管(即换热管),再进入后水室并向上折转。随后,冷却水又经过上半部分的冷却水管流回前水室,并较终排出。与此同时,低温蒸汽通过进汽口进入凝汽器,沿着冷却水管之间的缝隙向下的流动。在向管壁释放热量后,这些蒸汽逐渐凝结成水。凝汽器的结构:凝汽器是一种全焊结构,由喉部、壳体(包含热井和水室)以及底部的滑动和固定支座等部分组成。它采用单壳体设计,具备双流程和表面式凝汽器的特点。凝汽器的排气系统需定期清理,防止堵塞影响真空度。河南高背压凝汽器装置
循环水量变化的影响:进水不畅的问题可能表现为循泵电流晃动、进水压力下降、出水真空降低以及循环水温升增大等。这通常意味着水量不足。虹吸作用减弱(可能是由于进水压力低、板管堵塞或出水侧漏空气等原因)会导致水量减少,同时提高循环水母管压力。这是一个需要关注的过程,因为出水真空可能会晃动且缓慢下降,温升也会增大。应对措施包括提高循环水压力(例如关小出水门)、对循出进行放空气操作以重新建立出水真空。真空系统漏空气的问题。真空系统可能存在漏空气的情况,这需要通过检查管道、法兰、焊口、人孔门、空气门、放水门、水位计等部位来发现并处理。空气抽出设备故障的影响。如果空气抽出设备(如真空泵)发生故障,或者泵入口空气逆止门阀芯脱落或阀门损坏,都会影响到真空系统的正常运行。北京表面式凝汽器凝汽器的冷却水处理系统需定期检测水质,防止污染。
空气抽出设备故障:如真空泵故障、泵入口空气逆止门阀芯脱落或阀门故障等,都会影响真空度的维持。真空下降的危害:排汽压力升高,导致可用焓降减小,经济性下降,同时机组出力也会有所降低。排汽温度的上升可能使凝汽器铜管松弛,进而破坏其严密性。排汽温度的升高还会导致排汽缸及轴承座受热膨胀,可能引起机组中心变化,产生不必要的振动。汽轮机轴向位移的增加会使得推力轴承过载,进而造成磨损。真空下降会使得排汽的容积流量减小,对末级叶片的某些部位产生较大的激振力,有可能造成叶片的损坏,甚至引发事故。
水冷表面式凝汽器是其中一种常见的类型,其结构包括壳体、管束、热井和水室等部分。汽轮机的排汽通过壳体喉部进入,在管束上冷凝成水后汇集于热井,再由凝结水泵抽出。冷却水则从进口水室流入管束,再从出口水室流出。为确保蒸汽在凝汽器内高效凝结并维持真空状态,还会配备抽气设备,如射水抽气器、射汽抽气器等,用于抽出漏入凝汽器中的空气和不凝结气体。另一方面,空冷表面式凝汽器则利用风机或自然通风使空气横向穿过管束外侧,同时蒸汽在管束内流动被冷凝。为增强管外传热效果,这种凝汽器常采用外肋片管。但其背压相对较高。在发电厂中,凝汽器的作用是将涡轮排出的蒸汽转化为水,以便重新进入锅炉。
真空严密性差的处理方法:针对汽侧的真空严密性差问题,应采取有效措施进行修复和改进。这可能涉及到对汽封系统、凝汽器等关键部件的检修和优化,以确保真空系统的密封性和稳定性。同时,还应加强日常监控和维护工作,及时发现并处理潜在问题,以保障机组的安全稳定运行。1)汽轮机排气缸与凝汽器喉部连接处的法兰或焊缝存在漏气问题。若采用套筒水封连接,可能因喉部变形导致填料移位,或封水量不足,进而造成漏气。2)汽轮机端部轴封出现故障或工作异常,导致漏气。3)汽轮机低压缸接合面、表计接头等部位不严密,存在漏气可能。4)相关阀门密封不严或水封阀水量不足,影响系统密封性。5)凝结水泵轴向密封失效,导致漏气或漏水。6)低压给水加热器汽侧空间不严密,同样会影响系统整体密封性。7)设备、管道破损或焊缝存在问题,也可能引发漏气或漏水现象。为了应对全球变暖,一些地区开始探索使用天然气作为替代燃料。南京高背压凝汽器价位
直接冷却凝汽器则允许蒸汽与冷却水直接接触,从而迅速降低温度。河南高背压凝汽器装置
真空度急剧下降的应对措施:凝汽器满水:凝汽器在短时间内满水,通常是由于凝汽器铜管严重泄漏,导致大量循环水进入汽侧,或是凝结水泵发生故障所引起。应对措施包括立即开大水位调节阀并启动备用凝结水泵,必要时可将凝结水排入地沟,直至水位恢复正常。同时,要注意铜管泄漏可能表现为凝结水硬度增加,此时应停运泄漏的凝汽器,严重时需停机处理。若凝结水泵出现故障,则可通过观察出口压力和电流变化来判断并采取相应措施。轴封供汽中断:一旦发现轴封供汽压力降为零或出现微负压状态,即意味着轴封供汽已中断。这可能是由于轴封压力调整器失灵、调节阀阀芯脱落或汽封系统进水等原因所致。此时,应迅速开启轴封调节器的旁路阀门进行检查,同时确认除氧器是否满水(当轴封供汽来自除氧器时)。若满水,则需迅速降低其水位并切换轴封的备用汽源以确保系统稳定。河南高背压凝汽器装置